面对严峻市场形势,邯钢邯宝焦化厂积极对设备实施改造、修复,前9个月累计降本增效达500余万元。
该厂原来使用的制酸酸雾捕雾器为进口设备,不仅价格高昂,而且设备制作时间长,一旦损坏将严重影响硫酸产量,且直接影响烟囱使用寿命。因此,该厂决定对其进行国产化改造。为不影响生产,该厂设备室根据接触介质的条件,选用聚酯类物品替代进口的制酸酸雾捕雾器。该聚酯类物品具有良好的化学稳定性和耐腐蚀性,有效延长了使用寿命,且年可减少硫酸损失及节省设备投资达80万元。
该厂原来粉碎机前后皮带系统、粉碎机、粉碎机除尘之间没有连锁,往往造成联系不到位,造成设备空转。针对这种情况,该厂优化了控制程序,将煤后所有皮带都连锁起来,把粉碎机运行信号与粉碎机除尘连锁,只要中控室发出停机信号,煤后所有皮带依次停车,不但减少了人工成本,而且降低的电耗,年可降成本217万元。
该厂加强修旧利费和备品备件的制作,充分依托现有材料和技术力量,1——9月份,先后自制了4套焦炉地下室通风装置,共节约购置资金120万元;修复100个刀边腹板,节省47万元;自制80套上升管水封盖及水封盖底座,节省资金20万元;自制熄焦车车门,节省资金8万元;修复拦焦车导焦栅、取门台车等损坏的油缸,节约10万元;修复湿熄焦水厢底板,节约20余万元等