在试验过程中,发现需要解决的主要问题是:随着转炉不断扩容,铁水包偏小,上部自由空间相对不足,因而容易出现粉剂输送不稳定、下料速度难以精确控制、喷溅严重、消耗高等不利情况。经研究发现,出现喷溅主要有三个原因:一是下料速度不稳,部分时段下料速度突然增大,反应加剧而造成喷溅;二是由于管道太粗,为保证粉剂输送的稳定性而不得不提高助吹流量,造成助吹流量太大,使铁水中的气体大量上浮造成喷溅;三是石灰脱硫剂生烧严重,CaCO3和MgCO3在铁水中受热分解产生大量CO2气体上浮造成喷溅。
针对这些情况,济钢调整了工艺参数,适当降低喷吹速度,降低钝化石灰的喷吹速度,适当减小助吹管道和喷枪的内径,改进石灰质量,降低石灰的烧减度。通过以上措施,保证了复合喷吹脱硫工艺的脱硫剂稳定输送,成功解决了喷溅问题。