为进一步优化设计方案,处于对主井设计提升能力632万吨/年,担负原矿提升量为500万吨/年,还有132万吨/年的提升能力,能够担负井下50万吨/年岩石量的提升任务的考量,该矿对设计方案再优化,采取主井矿岩混合提升的方法。通过运营费对比分析,副井每次提升能力为4吨,在井下用1.2立方米矿车装载,用7吨电机车牵引12辆1.2米曲轨侧卸式矿车运输,每列车只运27吨岩石,上下罐笼需要作业人员比较多,在地表卸矿后还需机械装车,作业工序多,需要人工多,效率低,成本高。主井提升每次提升能力为32吨,用30吨电机车机牵引10辆10米底侧卸式矿车运输矿石,每列车运187吨岩石,到地表干选后可进入仓中,直接装车,需要人工少,效率高,成本低。因此,主井矿岩混合提升运营费低。通过投资对比分析,用主井提升岩石,井口干选系统参数需进行调整,基本上不需要增加投资。对副井提升相关设置进一步优化,保留副井提升岩石功能,适当减少副井井口及各运输水平车场。矿岩混合提升,可取消三个中段采区岩石溜井20个,计2000米,减少建设投资1600万元。
该矿充分发挥斜坡道功能,取消采区电梯井设计。按照投资对比分析,掘砌142米电梯井需投资440万元,设备及安装需投资103万元,而采区电梯井与采区斜坡道相邻,用斜坡道可代替其功能,实现人员在各水平通行,技术上可行。同时采区斜坡道设计中已有,允许通过行人,不需增加投资,取消一个中段采区电梯井,节省投资543万元,效益显著。
同时该矿对溜破系统人行回风天井优化。原设计人行回风天井从粉矿回收巷-595米到-300米,考虑到天井通至-425米即可实现人行天井的作用,回风问题可再采取措施。此方案如果实行,可少掘天井125米,节省189万元。如不可行,-425米--300米天井不用砼支护,不用安装梯子间,可减小天井断面,也可节约资金100万元,进一步在方案优化和成本降低方面做出贡献。