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真空筛选机分配头的装配革新

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-06-08   浏览次数:61

核心提示:对浮洗车间进行了扩建,增设4台14m3浮选机,8台PG116真空过滤机及附属设备。煤的脱水是湿法选煤厂不可缺少的生产环节,水分是煤
对浮洗车间进行了扩建,增设4台14m3浮选机,8台PG116真空过滤机及附属设备。煤的脱水是湿法选煤厂不可缺少的生产环节,水分是煤炭产品一项重要的质量指标,水分过高会造成煤炭的无效运输,增加运输费用,在寒冷地区,还会造成装卸困难。另外,在煤炭使用过程中,水分过高会造成热量的损失,影响锅炉负荷,降低焦炭质量等。商品煤的水分是十分重要的参数,本文针对煤的脱水问题论述真空过滤机的技术改造。PG116真空过滤机存在的问题1.1滤饼水分高因设备结构陈旧,真空度低等多种原因,导致滤饼水分长期徘徊在30左右。由于浮选精煤占精煤的20左右,浮精水分将直接影响精煤产品的水分,并由此发生了几起水车质量事故。
  脱饼率差过滤机采用吹风卸料方式,卸饼率低,在25~39之间。过滤机转速慢,在0.148r/min~0.66r/min之间,单台处理量很低,常常为了适应生产的需要,增加过滤机台数,增加了成本投入。设备故障率高该设备的吹风系统维护量大,常常占用生产时间,有时浮选料量过剩,过滤机却由于检修被迫减量,影响了正常生产。改造方案针对存在的问题,结合PG116真空过滤机设备工艺性能,根据现场条件,提出过滤机分配头的改造方案,以实现圆盘真空过滤机滤饼水分降到20以下的目标,减少设备故障率。过滤机最佳控制参数的探寻随着滤盘转速提高,过滤机真空度提高,吸浆强度、过滤表面两侧挤压强度及处理量增大,同时水分降低,但存在最佳转速区。转速过高,泄水时间相对缩短,导致水分回升。
  根据技术经验,采用交流变频器来改变过滤机滤盘转速。经过试验对比,最后选定最佳转速为1r/min,频率为80Hz.采用刮刀自动卸料,实现理想停风过滤机在真空区间泄水时,滤液在真空管内不能泄空,且随转速提高、单位泄水量的增大,管内滞水增多,若采用吹风卸料方式,反吹水严重,滞留水回吹到滤饼上将造成滤饼水分迅速回升。采用刮刀自动卸料,不仅解决了滞留水回落到滤饼上的问题,且提高了滤饼脱落率。分配头的技术改造随着过滤机滤盘转速的提高,采用刮刀自动卸料装置,取消了分配头的吹风系统,原有分配头各区间角度见图1,该结构已不能满足要求。 
 
 
 
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