在迁钢,如何提炼更多、更优质的钢渣返回生产利用,是循环产业作业部的重要课题,他们一步一个脚印地摸索着钢渣由黑变“绿”、由废变宝的道路。
捋顺管理解难题
2011年12月12日,迁钢公司成立了循环产业作业部,原首钢迁安循环经济产业园划归迁钢。为加大含铁料回收力度创效益,迁钢要求含铁渣资源停止对外销售,加大钢渣磁选力度,全部作为原料用于生产。
能够提高多少回收量?又能创造多大效益?循环产业作业部干部职工深感肩头责任重大,全公司上下也把目光集中到了他们身上。
当时,循环产业园多种管理模式并存,社会环境复杂,治安防范难度大,库存积压严重,10万多吨的渣钢产品(含3万多吨的渣坨),仅有一小部分可以回吃,大部分都不能直接返回生产,致使各类钢渣产品堆满厂区,生产经营面临诸多困难。如何消化库存,尽最大可能将渣钢产品回吃利用,成为必须首要攻克的难关。在迁钢公司的支持下,循环产业作业部一方面开工建设了大鄂破生产线、滚筛生产线,对大渣坨、直径70毫米以下的产品进行深加工处理;另一方面捋顺管理秩序、稳定职工队伍、提高管理效率,调整倒班方式,实现了由过去单班、夏季生产到三班、全年生产的转变,有效提高了钢渣处理效率。经返生产应用检验,经过处理后的钢渣返回炼钢后,性能比较稳定,能够满足炼钢需要。
加快攻关创效益
炼钢造渣剂是固废资源循环利用的重点项目之一。循环产业作业部根据生产需要,积极配合开展造渣剂攻关,特别是通过利用鱼籽钢生产造渣剂,实现了固废资源循环利用。鱼籽钢含铁品位在70%以上,是高质量的固废资源,每天产出约35吨,但由于粒度问题不能直供炼钢使用,造成最高库存达4000多吨。技术人员在严控鱼籽钢质量的基础上,配合公司开展“将鱼籽钢配加到炼钢造渣剂”的工业试验,并对配吃试验效果进行跟踪,提出建议。经过多轮攻关,鱼籽钢作为炼钢造渣剂的生产原料之一,配吃比例已能够稳定在20%左右,既提高了炼钢造渣剂的产品质量,实现了内部循环利用,同时保证了球磨生产线连续正常生产。目前,已累计利用鱼籽钢8724.5吨,向炼钢供应炼钢造渣剂15624.6吨,降低了氧化球团的使用量和炼钢工序成本,为迁钢创造了显著的经济效益。
应返尽返全利用
在采访过程中,记者听到技术人员说的最多的词儿是“应返尽返”,但受工艺条件制约,“应返尽返”存在很大困难。例如隔板渣钢的现场破拆,初期受工艺技术不成熟等条件制约,现场破拆率只有50%,大部分都要运输到产业园破碎处理,增加了运输费用和加工成本。为提高破拆率,作业部派专人到现场跟踪破拆情况,对过程进行录像,组织技术人员观看录像认真分析,围绕如何提高破拆效果开展工艺攻关。最终确定了增强隔板强度和耐高温性能的方案,经多次试验,效果明显。目前,隔板破拆率已超过80%,现场破拆后的渣钢直接返回炼钢,有效降低了中间运输和加工费用。与此同时,他们还从改进设备、严格管理入手,每天对渣钢生产和使用情况进行跟踪,减少渣钢资源的流失。通过调整磁辊的磁场强度,有效减少了跑铁现象。为保证磁选效果,确保含铁料不流失,专业人员还定期对磁辊强度进行检测,每天对尾料上磁率进行检测,做到严控尾料上磁率。
由于严格执行了一系列措施,目前,含铁料回吃量已经提升至原来的1.76倍,转炉冶炼有了充足且近乎“免费”的优质原料,钢渣返炼钢生产利用量基本保持在每月9000吨以上,相应外采废钢用量大幅减少。同时,由于对钢渣加工过程进行严格质量控制,钢渣返炼钢基本没有对生产造成影响。2012年,迁钢外购废钢占总量的49%,其余51%是厂内回收的废钢和深加工处理的渣钢产品。而过去外购废钢占总量的比例高达70%,原料回收、高效循环再利用的新局面正在迁钢形成。