“大批重操作使新3号高炉长期保持了稳定顺行,3月份高炉利用系数达到了2.42,再次刷新历史纪录。”4月12日,攀钢钒炼铁厂有关负责人介绍说,在外部条件不断变差的情况下,新3号高炉的指标在逆境中取得了新突破,每年可增效5000万元。
经过40多年的不断探索和完善,攀钢用普通高炉冶炼钒钛矿,形成了以小批重为核心的冶炼技术,在行业中处于领先地位。新3号高炉有效容积为2000立方米,是目前我国用于冶炼钒钛矿的最大高炉,由于炉缸容积较大,渣铁在炉缸中停留时间相对较长,采用传统的小批重操作,渣铁分离效果较差,炉前渣铁排放不均匀,严重影响炉内守风,造成高炉边缘中心透气性变差,给高炉稳定性管控增加了难度。针对这种情况,该厂成立了新3号高炉指标优化攻关队,大胆创新,探索新的大批重操作方法,通过料制调整,合理控制炉内气流分布,优化煤气利用率,提高了高炉应对外围条件变化的抗风险能力。同时,该厂积极推广铁口浇注泥套、炉前设备遥控装置改造以及应用储铁式主沟等措施,推动了新3号高炉炉前技术进步,促进了各项生产技术指标的不断优化。
新3号高炉通过大批重操作,产量大幅度提高,同时减少了萤石用量,为控亏增效提供了技术保证。